Láser de Nitrógeno.

 

Mi primer láser de nitrógeno que funciona.

 

El diseño del láser es de este enlace , simplemente copié el diseño por la imagen que sus fotos, no hay medidas ni nada, solo imaginé como sería el mío y lo fabriqué.

 

He hecho muchas pruebas, pero ninguna funcionó, este primero es el que ha salido más sencillo y más “robusto” por así decirlo.

 

Para hacer el condensador he empleado una lamina de transparencia para fotocopiadora, son de 0,2 milímetros, y para que no quede aire entre el aislante y condensadores le he puesto aceite con silicona de engrase. (supongo que el aceite con silicona no es crítico para el buen funcionamiento, poniendo cualquier aceite también se consigue un buen condensador, pero con las pruebas que hice con otros aceites vi que el que tenia silicona y era más liquido que los otros, daba mejores resultados y más potencia del láser)

 

Supongo que en pruebas anteriores utilizaba un plástico muy fino de 0,05 aprox. y le ponía varias capas para que me soportara el alto voltaje, pero en ninguna funcionó.

 

Tampoco me funcionó ninguna con tornillos que hicieran de “spark grap”, nada de nada, ni llaves inglesas haciendo de descargador.

 

Luego la complicación de alinear los electrodos, que no salten chispas, alinear, alinear hasta que se consigue que no salte ninguna chispa y en cambio se vea un color violeta a lo largo del canal, eso indica que está trabajando bien.

 

Con el láser funcionando, se me ocurrió pasarle aire de una pistola de aire caliente, con la esperanza de que el filamento incandescente quemara el oxígeno, y así tirara aire libre de oxígeno, pero no fue así, y me interrumpió la salida láser, luego no pude volver a hacer salir el láser por que como el aislante estaba impregnado de aceite, el polvo y suciedad fue arrastrada hasta el  canal del láser, y hacía saltar chispas por el mismo sitio.

 

La distancia de los dos electrodos para el aire normal está puesta a 1,1 milímetro aprox., y el spark grap tiene una distancia aprox. de 4 milímetros, tiene una fuente de 15 KV con una resistencia de 2 Megaohms, luego probando con resistencias en serie se puede modificar la frecuencia de salida y la máxima intensidad, pero probando vi que la máxima intensidad era solo con la de 2 Mohm.

 

Las medidas de los dos electrodos que hacen de condensador son las siguientes:

-         L de 40x40 y 1 milímetro de gordo, por 200 milímetros de largo aprox. *.

-         La base que hace de condensador está hecha de una lámina de latón de 0,2 milímetros aprox., con un trozo de tubo de cobre con forma de puente.

* - Uno de los electrodos tiene un lado con una pestaña levantada con el otro trozo de tubo de cobre y por ahí se alinea para hacer saltar la chispa y descargar los condensadores con suficiente rapidez.

 

Para evitar impedancias elevadas, soldé esos trozos de cobre al aluminio y al latón, en muchos diseños del láser, utilizan monedas puestas encima del condensador, y eso fue lo que no vi claro y en muchos láser anteriores a este fueron un fracaso; el descargador tiene que llevar una intensidad elevada y un mal contacto hace que la descarga sea más lenta de lo normal y que la acción láser no se produzca.

 

Un detalle al alinear los electrodos, es que si estaban desalineados , 1 milímetro por un lado y 1,1 por el otro, entonces el láser era más intenso por un lado que por el otro, y al contrario. No he probado con los espejos, por que este es el primer láser y quiero probar diferentes materiales, electrodos, aislantes, descargadores, etc... Para luego hacerme uno de suficiente potencia para excitar el tinte fluorescente y hacer un láser sintonizable.

 

Este es el detalle del canal a plena acción láser, se puede ver el color violeta, y en el fondo la luz láser a 337 nm reflejado sobre un papel.

 

 

Día siguiente:

Probando la inversa del láser para descubrir por que no me funcionó hasta este:

-         Las 4 capas de aislante sin aceite hacían trabajar al condensador mal, y la impedancia subía, con lo que la descarga no se producía, y se veían chispas en el canal.

-         Las 4 capas de aislante pero bañadas en aceite hicieron la acción láser, pero no como con una capa de 0,2 de transparencia.

-         El láser funcionó substituyendo el latón de masa por una plancha de inoxidable, aluminio (pero bañado en aceite por que era aluminio viejo y estaba muy rayado).

-         El spark grap, es un punto crítico , si el electrodo no es bien redondo , la descarga no es tan buena y el láser disminuye de intensidad.

-         Probé de poner papel de aluminio para aumentar la capacidad del condensador, sin aceite y con una plancha de aluminio por debajo, y la acción láser se redujo mucho. Luego al desmontarlo y montarlo con 4 capas de aislante, dejó de funcionar.

-         Probé de aumentar la capacidad de uno de los condensadores con un trozo de latón que me sobraba, pegándolo al electrodo L, y lo que se veía es que disminuía la intensidad a la mitad aprox., quizás fuera por que el aluminio no estaba pulido ni hacía buen contacto, eso demuestra que todo tiene que ir soldado o de una pieza.

 

La capacidad del conjunto es de 1400 pico faradios, 700 picos por condensador. El voltaje aprox. de descarga debe rondar los 10 KV, (aunque no confirmado)

 

Más imágenes con una buena cámara fotográfica.

 

 

La potencia del láser es ridícula, pero es el principio del láser de 337 nm.

Futuros proyectos, hacer un láser pero a baja presión y con nitrógeno puro, para aumentar la salida suficiente para excitar material fluorescente y hacer un láser sintonizable.

 

Aquí un video donde se puede ver como trabaja.

http://alfon.fansub.org/láser nitrogeno/Láser de Nitr%f3geno_archivos/25072007(002).mp4

 

Hoy modifiqué el Spark Grap y lo encerré en un casquillo de un fusible de cerámica, hice dos casquillos de aluminio y rosqué dos tornillos de hierro niquelado de cabeza redonda ajustables, con eso he eliminado muchísimo ruido. Mientras lo montaba y ajustaba, si no apretaba bien los tornillos pasaba que no emitía el láser, debido a la impedancia más alta de lo normal.

 

Después de probar un rato largo funcionando con el nuevo spark grap, vi que al enfriarse no salta chispa tan fácil como en caliente, las puntas donde salta la chispa se calientan , y seguramente al no ser de cobre , éstos no disipan suficiente calor y aumenta bastante la temperatura del tornillo , y esto hace que el arco salte a menos voltaje de lo calculado.

 

Fecha fin proyecto:

28-07-07

 

Continuación y mejoras 31-07-07

Probé de hacer el láser con pasamano de 40 x 3 milímetros y 400 milímetros de largo, la salida láser es mucho mayor y se puede ver a plena luz de trabajo de un laboratorio.

El canto donde se produce la acción láser los redondeé con papel de lija de grado 400 con agua.

El Spark Grap lo puse en el centro por un lado, con una pestaña de cobre y el condensador de abajo que era de latón.

Trabajó bien con dos láminas de plástico aislante bañadas en aceite, pero al cabo de unas horas de funcionamiento o sin funcionar, éstas se arrugaban y dejaban de trabajar bien por las burbujas de aire que hacían entre los condensadores.

 

Hoy 31-07-07

compré PVC transparente , las transparencias que hacen servir de tapa para cuadernos o libros de fotocopias, de un grosor de 0,16 milímetros (160 micrómetros) tamaño DIN A3, y otra transparencia DIN A2 pero más fina de 0,06 milímetros (60 micrómetros).

Estuve probando con los pasamanos de 400 milímetros de largo, y apunté la capacidad de los condensadores, la acción láser y si estaba bañado en aceite o no.

Medidas condensadores: 2x 400 x 40.

PVC 0,16 sin aceite, 2,3nF (1,6 a 3 nF), salida láser regular.

PVC 0,16 con aceite, 2,6nF (2,6 a 3 nF), salida láser regular mala.

PVC 0,06 sin aceite, 4nF (2,6 a 5,8nF), salida láser muy buena, pero rompe el dieléctrico muy fácilmente, y hay que bajar el voltaje y aumentar la repetición.

PVC 0,06 con aceite, 6,8nF(6,8 a 7,3nF), salida láser regular, no rompe el dieléctrico, pero hay que aumentarle bastante el voltaje, y la repetición es muy lenta.

PVC 2 capas de 0,06 sin aceite, 3nF (2,8 a 4,2nF), salida láser regular mal.

PVC 2 capas de 0,06 con aceite, 2,5nF (2,4 a 4,2nF), salida láser media.

 

Visto esto veo que le falta más voltaje, los 15Kv de la fuente de alimentación no son suficientes, habría que aumentar a 20 o 30 Kv para que cargara los condensadores más rápidamente.

Probaré de alimentarlo con trafos de generadores de chispa para quemadores de gas-oil. (De momento no hace falta por que fabriqué una fuente de alimentación más potente, regulable hasta 30Kv y de unos 100 w de potencia).

 

Las imágenes están hechas sin luz, para mostrar la descarga violeta a través del canal, y algunas chispas innecesarias en donde está marcado con rotulador, para luego rebajar con papel de lija y que la descarga sea toda uniforme.

En estas fotos el Spark Grap era al aire libre, luego puse el cerrado en casquillo de cerámica y el ruido disminuyó mucho.

 

Varios días después,

 el láser ya no funciona, parece que el PVC o lámina de transparencia con el aceite se arruga y hace burbujas de aire entre los condensadores, esto hace aumentar la impedancia y por lo tanto el láser deja de funcionar.

Luego de cambiar el PVC, no funcionaba tan bien, por que la lámina de latón de la base también se arrugó y se deterioró algo, con lo que el condensador pasó de tener 1400 pf a 600 aprox..

También estuve mejorando el spark grap, y probé tornillos de latón, demasiado largos y no funcionaba. Tornillos más cortos de M14, con lámina soldada de cobre, pero parece que al encerrarlos en un agujero para insonorizarlo, la chispa no se hace bien y no descarga correctamente, .. tengo que seguir probando.

 

21 de Agosto del 2007.

Llevo varios días probando Spark Grap y electrodos para el láser, el Spark grap que funciona mejor son las tuercas cerradas que acaban en redonda (Inox), éstas se pueden tornear y encajar en tubos de PVC , vidrio o cerámica. Probé dos en PVC a 5 milímetros de separación y con Argón a presión atmosférica. Al rato de funcionar dejaron de funcionar bien y el láser no salía, al desmontarlos vi que la descarga en vez de saltar por la punta redonda, saltaban por las paredes de PVC. Tendré que buscar tubos de Vidrio para poder ver el comportamiento del spark grap y ver si es un buen sistema o no.

 

Otra mejora importante que leí por Internet era la de poner electrodos con punta redonda por la cavidad láser, compré varillas de INOX de 6 mm (Mejor varillas de latón de 6mm o de 8mm, al latón se le engancha muy bien el estaño, pero lo malo es que se oxida, y dura pocas horas), y las soldé con el estaño para aluminio, con soplete y calentando bastante pude soldarlas. Al probarlas vi que el estaño en el Acero Inoxidable no se acaba de pegar bien y con cualquier golpe moderado se despega. Pero el resultado de la varilla lisa es que no aparecen chispas,, se consigue una descarga violeta a lo largo del canal (siempre ajustando distancias y voltaje), con lo cual la salida láser es bastante fuerte para trabajar con aire a presión atmosférica.

Al probar de ajustar los electrodos con un voltaje fijo, vi que si los electrodos están demasiado juntos (menos de 1 mm), saltan chispas y no aparece la ionización del gas ( el color violeta entre electrodos), pero al ir aumentando la separación , se va viendo como las chispas van desapareciendo y queda solo el color violeta , luego de 3 o 4 milímetros ya deja de haber ionización y solo saltan algunas chispas entre electrodos, y la salida láser no aparece. Depende mucho del voltaje para decir unas medidas,, pude comprobar que a menos de 10Kv la separación óptima era de 1,1 o 1,2 milímetros, típicamente como todos los demás láser hecho por aficionados. Si aumentaba la distancia del spark grap, el voltaje aumentaba por encima de 15 Kv hasta 20Kv aprox., y en ese voltaje la mejor ionización era a más de 2 milímetros, y superando los 20 Kv llegaba a casi 3 milímetros. Estas medidas de voltaje eran a ojo, todavía no tengo un medidor bueno de Kv.

http://alfon.fansub.org/laser nitrogeno/Laser Nitrogeno v.1, con electrodos redondos.mp4

 

Probando aislantes, encontré láminas de PVC de 0,6 milímetros aprox. , o algo más, y conseguí salida láser a más de 20 KV, con una separación de electrodos de más de 2 milímetros, la salida láser era de las más fuertes que conseguí al aire libre, pero duró poco, enseguida se quemó el aislante por el salto de una chispa. Al cabo de unos días probé de nuevo, y no conseguí el mismo resultado. Un electrodo de inox se separó del aluminio y me daba resistencia, luego probando el aislante con aceite, sin aceite, y varias pruebas, pero sin tener éxito.

 

Como tengo tantas dudas sobre si el aislante dieléctrico es el adecuado y si la descarga es correcta, pues he pedido condensadores de 30 KV y 1500pf, del tipo cerámicos y de alta descarga , con eso me aseguraré de descartar la impedancia de los condensadores y me podré concentrar en la forma de los electrodos y el mejor spark grap que dure lo máximo.

 

23 de Agosto del 2007

Hoy fabriqué dos spark grap con tubo de vidrio de probetas, de una óptica de Girona, óptica Dalmau, al lado del gobierno civil,  al lado del Hotel Ultonia. Fueron dos tuercas de M12 de Inox, fueron torneados para darle un poco más de punta, hice en una tuerca una guía para poner una junta y así poder ajustar la distancia. Pero el vidrio era muy delgado y frágil por lo que si movía algo los electrodos, el vidrio se rompía. Dejé el electrodo a 5 milímetros de separación y rejunté los electrodos con el vidrio con silicona “Roja” de alta temperatura. Le puse argón en el interior, antes de tapar el segundo electrodo, lo hacía con argón saliendo de la bombona y acercándolo lo máximo.

Probando el spark grap, trabaja muy bien durante los primeros 2 o 3 minutos, entonces se empieza a calentar y parece que la presión aumenta algo, y la repetición de las chispas se hace más lenta (con un condensador de 10Kv y 1200pf en paralelo). Luego de 5 minutos de probar, vi que alrededor del cristal por donde salta la chispa se ha pegado suciedad o polvo, o restos de metal de las chispas ¿?, ya veremos si no afecta a que luego la chispa salte por esa suciedad, de momento trabaja bien.

Creo que para alargar el funcionamiento del spark grap habrá que ventilarlo , o ponerle tornillos de latón para refrigerar más las puntas del electrodo y así refrigerar todo el conjunto.

 

25 de Agosto del 2007

Encontré que en Servei Estació de Girona tienen algo de materiales aislantes tipo cartulinas de 1 metro x 50 centímetros , de diferentes grosores, el de 0,4 milímetros de PVC que parece que funcione bien. Lo que al pedirle otros materiales mejores para los condensadores no los tenían, pero en cambio en Barcelona sí que los podrían tener. Habrá que pasarse por la tienda en Barcelona a ver que pueden tener.

De momento no me han llegado los condensadores por lo que sigo mirando materiales que necesitaré para cuando tenga listo el láser de nitrógeno, para luego hacer el láser de colorante.

En la óptica Dalmau ya me han avisado que tienen los colorantes fluorescentes como Rhodamina 6g entre otros, y también tienen probetas para análisis espectroscópico, (probetas de cuarzo con los las paredes a 90 grados).

 

30-Agosto-2007

Ya me llegaron los condensadores de alta descarga y baja impedancia, monté dos prototipos de láser con un canal de unos 60 milímetros aprox. de largo. Uno separado unos 2 centímetros  para probar el Carburo de silicio y el otro con dos electrodos con punta redonda de latón y con separación ajustable de 1 a 5 milímetros.

El de las puntas redondas no trabaja para nada por que le falta la preionización, y no hay maneras de que funcione. Quería probar lo del condensador pequeño con el hilo al lado del electrodo, pero más adelante.

Una vez ya tenía el carburo de silicio seco, probé de ponerlo en el láser y nada, saltan chispas pero no produce la ionización esperada, con los tres tipos de preionizadores nada (Quizás el carburo que quité de una herramienta, al machacarlo para hacerlo polvo, se ha perdido las propiedades del semiconductor, por que solo es polvo y no granos).

Desisto del posible carburo de silicio, no lo encuentro por las tiendas de mi ciudad.

Probando y probando sin el láser, solo con la fuente de alimentación de >15Kv, vi que con según que electrodos , (los más redondos y sin puntas) al acercarlos salta directamente la chispa, en cambio los electrodos más puntiagudos como una lámina de cobre fina o cualquier punta de un tornillo, salta la preionización antes de que salte la chispa. Hice pruebas y comprobé que si el electrodo positivo (Ánodo) tiene forma de punta y el negativo (Cátodo) tiene forma redonda , se puede acercar mucho los electrodos y no salta chispa, mientras va ionizando el aire y aparece mucho UV casi por toda la lamina, más por las puntas que por el centro. Probé también de poner 4 resistencias separadas aprox. 7 milímetros y por cada resistencia aparecía el UV mucho más homogéneo, y la distancia entre resistencias y electrodos no era muy crítica, solo poniéndolas a ojo no había peligro de que saltara la chispa, solo aparecía UV.

Creo que este descubrimiento ya hablan de gente que hizo láser con este tipo de configuración, pero no he encontrado información visual ni nada, solo referencias a lo que lograron.

Yo probaré de en un electrodo , ponerle resistencias o puntas de cobre y en el electrodo contrario a el spark grap, para que cuando caiga el voltaje en el electrodo , el que no se descarga será el positivo y el del spark grap será el negativo, por lo que ya tendré la preionización sin necesidad de tener el plano de tierra cerca de los electrodos con un aislante.

 

30-Agosto-2007

He probado cambiando un electrodo redondo por las puntas, y no funciona como esperaba.

 

4-Septiembre-2007

He estado pensando en hacer una caja para cerrar hermético y hacer el vacío, algo parecido al láser pulsado de CO2 de descarga transversal, que tienen unos electrodos para preionizar el gas, y los electrodos principales.

 

Fabriqué una mesa para fresar con una fresa dremel pequeña, la puse encima del torno para aprovechar los ejes X Y , y probé a cortar las piezas rectangulares del láser, pero de el calor y tanto plástico que se quemaba, hacia sufrir mucho la dremel y la posibilidad de que se estropeara.

El plástico era policarbonato de 10 milímetros de gordo, la fresa era de 10 milímetros de largo, probé a fresar una ranura por el borde y quedó muy bien, el rebaje fue uniforme y muy recto, ideal para hacer los cantos lisos y que solapen bien las piezas. Lo que antes de rebajar, hay que cortar con la caladora, he probado con la cuchilla de hierro y de el calor que produce se funde el plástico y se suelda, habrá que probar con cuchilla para madera. Habrá que cortar las piezas con 1 o 2 milímetros de más para luego rebajarlo con la dremel.

Ya fabriqué los electrodos perfilados, dos varillas de 14 milímetros de latón, con las puntas torneadas, y pulidas con el torno rodando y la amoladora con disco de 1000 hojas para hacer las puntas redondas.

 

Unos días más tarde:

 

Corté las piezas de plástico con una caladora y cuchilla para madera, así poco a poco no se pegaban por el calor. Una vez cortadas con unos 2mm de más, las puse entre dos pasamanos de 40x15mm y cogidos al tornillo para sujetarlo bien fuerte, luego alineé bien los pasamanos al plástico y con la mola y el disco de mil hojas rebajé todo lo que sobraba de plástico con lo que me quedó la pieza recta como el hierro. Lo hice con todas y quedó bastante bien.

 

 

Unas imágenes del láser ya medio montado

 

Tenia dudas sobre si los 4 tornillos que unirán las conexiones de los condensadores a los electrodos son suficientes y no tendrán mucha impedancia (son tornillos de inox de M5), y adelantándome al experimento puedo decir que NO, no trabaja bien con aire, da más impedancia de la cuenta y a 1 atmósfera no puede trabajar, SI trabajó entre 170 milibar a 60 milibar en atmósfera de nitrógeno.

 

Con las ventanas tuve algunos problemas, los tornillos que sujetan las tapas, estaban demasiado juntos y a la hora de poner el trozo de cristal de 1mm y ensiliconarlo, no había mucha superficie de apoyo, con lo que posiblemente sea una posible fuga de aire.

Todavía tengo que encontrar esa fuga, pero si confirmo que son las ventanas, se puede solucionar fácil escondiendo los tornillos y poniendo otra ventana igual que entre ellas dos quede el cristal y haga una especie de “sándwich”.

He probado otros diseños y para hacer las juntas de las ventanas y piezas, lo que va mejor es el Epoxi , el que menos gaseado haga, el Arladit alta temperatura va muy bien.

 

Probé de poner un hilo para hacer la preionización y encontré que no trabajó de ninguna forma, probé el circuito LC  con el condensador conectado al electrodo más distante y lo que hacía era que el hilo conducía mucha corriente y la descarga se hacía por el hilo. El condensador del hilo era de 500 pF, y el conjunto total de condensadores eran de 6 nF (3 nF por electrodo).

 

Fabriqué otro laser igual a este, pero los electrodos y paredes eran con aluminio y electrodos de latón, en éste no monté el  preionizador y encontré que no conseguí ninguna salida laser, con la misma separación de 10 milímetros , las juntas fueron hechas de silicona gris de sellado para exteriores, barcos, etc... con eso no había casi ninguna fuga, pero no emitia laser para nada.

 

láser nitrógeno modelo 3\Láser nitrógeno v.2, baja presion y n2.mp4 El video ocupa casi 3 minutos, pesa unos 12 megas pero es interesante, se ve bien claro en que rangos de presiones trabaja bien el nitrógeno, aunque con el fallo de que la impedancia es alta por lo que el pulso debe medir más de 2 nanosegundos  y hasta un máximo de 20 nanosegundos que es el tiempo máximo de excitación del nitrógeno.

Aunque trabajó con nitrógeno, la mitad de las descargas no producían láser o si lo producían variaban mucho de potencia, supongo que el mal diseño, y las altas impedancias producían ese efecto.

 

Para la versión mejorada de este láser, cambiaré las paredes laterales de los electrodos, por metal (Aluminio o latón) buen conductor, para así poder unir buen la tira conductor de cobre a los condensadores.

 

Como anécdota del día, estropeé el medidor de vacío. Como la bomba de vacío era una de frigorista, me pasé con el vacío y llegó un punto en que la alta tensión pasó a través de los tubos pneumáticos y fue del láser a la bomba y por el otro lado pasó por el medidor de vacío hasta la fuente de alimentación y así hasta la toma de corriente y como la bomba también estaba a la misma toma, pues se quemó y me electrocuté ^_^.

 

Cinco fotos que enseñan el conjunto montado y listo para funcionar, con las fugas y los vapores de la silicona que todavía no está del todo seca. (solo habían pasado 18 horas después de que ensamblé todas las piezas).

 

 

Continuará....

 

Segunda quincena de Septiembre del 2007

Probé a hacer otro laser igual pero con las paredes de aluminio con los electrodos soldados de latón , separación de 11 milímetros aprox, y sellado con silicona buena de barcos y exteriores, sin ningún tipo de preionizador, pero NO trabajó bien (Trabajó muy poco con nitrogeno a unos 70 milibares aprox, y de unas 4 o 5 descargas solo emitía una y muy débil), ni con aire ni con nitrogeno, probé desde 1 atmosfera hasta 5 milibares, algo más de 7 TOR.

 

Fabriqué otro laser, pero en vez de ensiliconar las paredes y ventanas, utilicé Epoxi Arladit alta temperatura, sin tornillos ni juntas, solo el epoxi, y fue el que menos fugas tenía. La separación de los electrodos era de 21 milímetros y los electrodos eran “L” de aluminio de 2,5 milímetros de grosor con los bordes redondeados, no puse ningún preionizador, y no trabajó para nada, todo y bajando la presión a 5 milibares, no emitía nada.

 

Estos tres prototipos de lasers sellados, llevaban los condensadores tipo cerámico, con lo que la impedancia era algo alta, para trabajar solo a baja presión con nitrógeno.

 

De momento con estos tres prototipos he sacado conclusiones, electrodos más separados de 10 milímetros, hay que bajar mucho la presión del laser, y no es seguro de que funcione. Por lo que tendré que probar a hacer otro laser pero con separación de unos 5 milímetros para así poder probar a 500 milibares más o menos. Probaré con la separación de 5 milímetros y si no funciona nada, entonces pensaré que el hilo que hace de preionizador en el primer prototipo sellado, puede hacer su función aunque no esté conectado a ningún sitio, solo el echo de que está allí debe hacer algo su función.

Otra cosa a probar sería hacer un mixto de laser a presión atmosférica, poner electrodos más pequeños, varilla de 6 milímetros encima de un pasamano y estos pasamanos con su dieléctrico y la base conectado a masa, con lo que tendremos las chispas que suelen pasar por las placas de los condensadores, suficiente para preionizar bien todo el gas del interior.

 

28 de Septiembre del 2007

Haciendo pruebas con el primer prototipo del laser al aire libre, (le puse electrodos redondos soldados), vi que el mejor dieléctrico es las transparencias para portadas de cuadernos (0,18 milímetros), la base que hace de masa trabajaba mejor con aluminio liso , que un aluminio algo rugoso, aunque a la vista se veia bien, microscópicamente tenia unos surcos que afectan a la impedancia total, con lo que las descargas al aire libre no eran tan buenas para producir el laser. Luego vi que el aceite de parafina no hacía falta, solo limpiar de polvo el dielectrico, los condensadores y entonces la propia fuerza electrostática hacen un buen vacio y una muy baja impedancia.

Todo y teniendo buena impedancia, el laser seguia siendo bajo (bajo para conseguir excitar los tintes fluorescentes). Probé de ponerle papel de aluminio que con la estática se pegó muy bien al dielectrico, pero el electrodo de aluminio al tener una capa aislante no trabajaba bien y se veían chispas entre el papel y el electrodo, molé con disco de mil hojas los bordes del electrodo para conseguir un buen contacto con el condensador y resultó muy bien, ninguna chispa por mal contacto, un peso de 1 kilo encima de los electrodos y una salida laser aumentada como 5 o 10 veces, a plena luz del banco de trabajo se podía ver, pero tengo dudas de que consiga excitar el tinte, debe andar cerca del umbral.

de lectores de CD que reflejan el infrarrojo también reflejan el ultravioleta), y ver si el tiempo y la distancia son suficientes para aumentar X2 o X3 la salida del laser. --- No se puede aumentar más la salida con un espejo por que los electrodos superaban los 28 centímetros aproximadamente, que es el tiempo que circula la luz a 1 nanosegundo, a no ser que fuera con baja presión que entonces la duración del pulso del laser se puede aumentar hasta 10 nanosegundos aprox.

El papel de aluminio que hace de condensador mide unos 250 milímetros de largo por 70 milímetros de ancho, no se la capacidad todavía.

Luego para fijarlo todo puse como leí por Wikipedia, que un tipo de laser iba pegado y sellado, por lo que le puse epoxi bien repartido y fino entre la base y el dielectrico (repartido bien con un trozo de goma lisa, tipo paleta), y luego un poco entre el dielectrico y el centro, para luego ponerle epoxi al centro de los electrodos y pegarlo con el peso de 1 kilo. Probé el laser y acabé de ajustar los electrodos con el epoxi tierno,  Entonces lo puse en el horno a 70 u 80 grados unas cuantas horas.

Ahora tendré un laser con una potencia fija, anotaré la capacidad, medidas, etc.. con lo que tendré una referencia del laser más potente que he fabricado hasta la fecha, Luego tendré que mejorarlo.

 

Utilicé un dielectrico tipo folio, por lo que si utilizo el de DIN A3 tendré el doble de base para poner el condensador. Ya probaré.

--- La verdad de este laser es que falla si superas los 10 o 12 KV, no falla al instante, pero cuando lleva un rato entonces el diejectrico se agujerea.

Próximas mejoras:

En vista del buen resultado del papel de aluminio, dielectrico de transparencias y la base de aluminio muy liso, voy a hacer varios electrodos y spark grap con unas bases de aluminio de “quita y pon” para hacer las pruebas oportunas, en vez de el circuito “Bulmeing” ¿? O LC, probaré la descarga del condensador grande al pequeño, con lo que podré comparar rendimientos con una misma superficie.

 

04 de Octubre del 2007

El Laser primero que mejoré del 28 de septiembre, tuvo problemas con el uso continuo:

Por lo visto el contacto de los electrodos de aluminio con el papel de aluminio no es del todo bueno, sí que trabaja bien pero en cada descarga se va chispeando y llega un punto donde todas esas chispas dejan sin material conductor y poco a poco va emitiendo menos potencia, hasta el punto en que esos chispazos y el calor que generan rompen el dieléctrico.

He probado poner varias capas de aluminio y se mejora mucho, una sola capa no transmite toda la energía del condensador, con lo que poniendo dos o tres capas se mejora la salida laser y se evita los chispazos en el papel.

El Epoxy que utilicé debajo del dieléctrico no es que enganche muy bien, al ser un plástico de una textura muy fina el epoxy no tiene donde “agarrarse” con lo que se despega fácilmente, tendré que probar con otros pegamentos aislantes y dieléctricos.

Esta foto es como quedó el Laser, los electrodos fueron pasamano de latón de 40 x 5 milímetros, y las puntas fueron de varilla lisa de latón de 6 milímetros de diámetro, con las puntas del final alisadas para que no descarguen. El Laser es en tamaño Din A3 ya que no encontré un dieléctrico más grande.

Curioso del tema es la “preionización”, si no es suficiente entonces saltan chispas por los puntos más pronunciados, de tal manera que cualquier pequeña imperfección de menos de 0,1 milímetro ya te hacía saltar la chispa y te bajaba el rendimiento del láser. Esto fue probado con el circuito de descarga rápida de un condensador grande a uno pequeño. (no tengo fotos, solo un video).

En cambio si preionizas bien el canal; que la mejor manera es utilizar un circuito LC para que los condensadores estén cargados positivamente respecto a la base del condensador y así entre los bordes del condensador se crean esas chispas que generan suficiente UV para preionizar; entonces esas imperfecciones de los electrodos +/- 0,1 milímetros ya no son críticos y tiene más margen de tolerancia para que no salten las chispas.

 

En la foto del laser se pueden ver dos pares de electródos, eso fue para buscar el tiempo máximo en que viaja la luz del laser para encontrar su máxima ganancia: El electrodo grande era de 250 milímetros de largo, iba muy bien pero sobraba dieléctrico, con lo que poniendo unos de 10 milímetros vi que conseguía más salida, luego probé de poner un espejo posterior para hacer rebotar el haz, que pasara por dentro del canal y así amplificara más la salida, pero parece que ya no había más amplificación.

 

Esta foto es el laser trabajando en configuración LC.

 

Y aquí el otro lado del laser enfocando con una lupa simple sobre una cubeta con tinte fluorescente.

http://alfon.fansub.org/Laser nitrogeno 4/04102007.mp4 Y el video del láser funcionando.

 

Según mucha gente, para medir la potencia del láser se dice que de 12 a 24 Kw es suficiente para excitar los tintes y producir un laser en ellos. Potencias del orden de 200 Kw producen un chispazo si los enfocas sobre una superficie metálica. Y potencias de más de 1 Mw enfocadas sobre el aire producen un chispazo.

 

Enlaces para más info:

http://en.wikipedia.org/wiki/TEA_laser -- Wikipedia, una fuente muy buena, no explica como construirlos pero si la teoría de funcionamiento.

http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.jossresearch.org%2Ftjiirrs%2F005.html&langpair=en%7Ces&hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools --- Está traducido por que mi ingés no es del todo bueno, pero aquí explica mucha información sobre funcionamiento, creo que mejor que wikipedia.

 

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